从原理来看,NH3和NO之间反应的摩尔比是1:1的关系;消除1摩尔的NO,需要消耗1摩尔的NH3,如果达不到这样的配比,那么,或是脱硝效率达不到,或是氨有过剩(表现为氨逃逸)。基于这样的基本原理,SCR烟气脱硝设备的设计制造都应该是奔着实现氨氮的均衡配比这个方向去的,这是达到“精细喷氨”的基本要求。遗憾的是,由于技术水平和工程质量等一系列问题的存在,设备的实际使用效果却不尽人意,所以,提高氨氮的均衡配比是行业内亟待解决的问题,应该成为“技术趋势”,苏州SCR催化剂物理失活!据国外的报道,解决这个问题的方法是采用高效的静态混合器,提高氨氮的混合程度,使NH3/NO相对标准偏差<,苏州SCR催化剂物理失活。下图从理论上说明,脱硝效率越高,苏州SCR催化剂物理失活,NH3/NO相对标准偏差必须越小,否则无法控制好氨逃逸。 波纹板式催化剂的制造工艺一般以用玻璃纤维加强的TiO2为基材。苏州SCR催化剂物理失活
相比加层的方案,“二合一”更换方案都有哪些优点?首先,催化剂用量更加合理,有效控制SO2/SO3转化率。一般来说,随着催化剂体积数的增加,其整体使用寿命近似线性提升。然而在选择催化剂用量时,需要考虑SO2/SO3转化率。脱硝催化剂安装体量过大,加上**排放喷氨量增大,容易导致过高的硫酸氢铵(ABS)产生。其次,更加有效利用催化剂基材,节约资源。“二合一”更换模式下,催化剂中毒物质得到及时的***,并且补充适当的催化剂活性物质。一般来讲,催化剂基材的寿命在10年左右,在物理寿命期间内,发挥出更多的催化作用才是节约资源的途径。如果催化剂基材长期在病态中运行,无法发挥其应有作用,是对资源的浪费。第三,灵活补充催化剂,防止催化剂坍塌。“二合一”催化剂更换模式及时更换损伤的催化剂,可以有效的遏制催化剂磨损的局部扩围进而塌陷的事故发生。剩余的催化剂可以放在危废工厂进行储存或全部进行再生返回到电厂,可以有效补充催化剂运行中一些催化剂。 盐城SCR脱硝催化剂热烧结资源再生利用是减碳、降碳的有效途径之一。
随着我国SCR脱硝装置大面积的使用,脱硝装置对于氮氧化物高效的脱除使得氮氧化物排放量得到良好的控制。但是在脱除氮氧化物的同时,催化剂也会将烟气中部分的SO2氧化成SO3,与未反应逃逸的氨形成ABS(即ammoniumbisulfate,中文名称硫酸氢氨,分子式NH4HSO4)。ABS具有粘性,会对催化剂和空预器造成危害,有的甚至危及除尘器。一、ABS形成机理催化剂中活性组分钒对SO2的氧化起到了催化作用:V2O5+SO2_____V2O4+SO3(1)2SO2+O2+V2O4_____2VOSO4(2)2VOSO4_____V2O5+SO2+SO3(3)在脱硝过程中,由于氨的不完全反应,氨逃逸在所难免。反应生成的SO2进一步与逃逸的氨生成硫酸铵或ABS:NH3+SO3+H2O=NH4HSO4(4)2NH3+SO3+H2O=(NH4)2SO4(5)。
低价的脱硝催化剂是如何生产出来的?控制生产成本,人工和水电等能耗费用的控制没有太大空间,比较大的空间在于产品壁厚和产品原料控制。把产品壁厚降低,降低10%左右,是目前行业内比较通行的做法,能够把成本控制在。在降低壁厚的基础上,通过采购小厂家的性能较差的原料,可以将催化剂成本控制在1万以内。在此基础上,减少钨的含量,掺入电厂回收废催化剂或者其他低价无机粉体(堇青石、高岭土、蒙脱石等),将催化剂成本进一步控制到。 蜂窝式催化剂一般为均质催化剂。
“SCR脱硝催化剂的活性”的文字定义,众说纷纭,准确的说法应该是:表征催化剂在特定工作条件下,其综合性能的特征值。活性的计算公式为:k=-AV×ln(1-η)在使用SCR脱硝催化剂活性这个概念时需要注意以下几点:催化剂活性值的确定与催化剂检测方法相关,同样的催化剂用不同的检测方法,其结果是不一样的。公认的方法是基于VGB-R302H标准(体系)的方法,默认的活性值就是指基于这个方法(体系)的检测值。上述活性计算公式是表征表达式,不适宜做分析之用。催化剂活性值的大小,很大程度取决于催化剂的体积量和活性成分的含量(钒钨钛催化剂中,主要指钒含量)通常情况**积量增加会使活性值降低,而钒含量增加会使活性值提升。在具体工程应用中,增加体积量对SCR烟气脱硝设备的长期稳定运行是十分有利的,而增加钒含量未必是一件好事,需要与SO2/SO3转化率等综合平衡。SCR脱硝催化剂的活性不是越大越好,比较催化剂活性值的大小,在某些情况下是无意义的。举例来说,不同的烟气条件之间比较催化剂的活性就没有任何可比性。如果使用活性来比较不同品牌催化剂的优劣,没有诸多条件的限制也是毫无意义的。 用于脱硝(一般指脱除烟气中的氮氧化物)设备上的催化剂称之为脱硝催化剂。福建失活催化剂中毒
SCR脱硝催化剂促使还原剂NH3选择性地与烟气中的氮氧化物在一定温度下发生化学反应。苏州SCR催化剂物理失活
控制氨逃逸率在脱硝过程中由于氨的不完全反应,SCR烟气脱硝过程氨逃逸是难免的,并且氨逃逸随时间会发生变化,氨逃逸率主要取决于以下因素:(1)注入氨流量分布不均;(2)设定的NH3/NOx摩尔比;(3)温度;(4)催化剂堵塞;(5)催化剂失活。由于燃煤的含硫量很大程度上决定着烟气中SO3的含量,而SO3的含量对硫酸氢铵的形成有***影响,所以对于不同的煤种,SCR中氨逃逸量的控制也不尽相同;低硫煤(含S量为1%),氨逃逸量可适当放宽一些;中硫煤(含S量为),氨逃逸量≤3ppm;高硫煤(含S量为3%),氨逃逸量≤。在氨逃逸量的控制方面可利用计算流体力学(CFD)软件优化设计,对SCR脱硝装置入口烟气流量和流速分布进行模拟,确定导流叶片的类型、数量和位置,使入口烟气流速、温度和浓度均匀;同时模拟氨气的混合,定期调整喷氨格栅(AIG)各个喷口流量(一般一年一次),使NH3混合均匀,**终减少氨逃逸量。四、结论SCR脱硝系统为保持较高的脱硝效率通常加大催化剂体量,脱硝催化剂同时对SO2氧化成SO3起到催化作用。合理选择催化剂用量是解决SO2/SO3转化率的关键。同时,脱硝系统的氨逃逸不可避免,通过CFD模拟设置合理的导流叶片,定期调整喷氨格栅。 苏州SCR催化剂物理失活
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